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0519-85112622很多工廠配電室里的配電柜已經(jīng)用了很多年,有的甚至超過(guò)15年。配電柜內(nèi)部元器件嚴(yán)重老化、毀損,導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)故障,嚴(yán)重影響工廠的正常生產(chǎn)工作。最普遍的問(wèn)題就是電容器鼓包、漏油甚至爆炸,導(dǎo)致補(bǔ)償容量不夠,功率因數(shù)降低,從而被罰款。要想解決這個(gè)問(wèn)題,比較經(jīng)濟(jì)的做法就是進(jìn)行電容柜改造,投資少,回報(bào)快,下面就為大家分享一個(gè)真實(shí)的配電柜改造案例。
某工廠為了節(jié)約電能,決定對(duì)配電柜進(jìn)行改造。希拓技術(shù)人員在改造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了16只舊電容器,其中6只為油浸式,其余為自愈式,其容量均在14千乏以上。因不知其內(nèi)在質(zhì)量和衰減情況,經(jīng)通電后檢測(cè),這些舊電容器雖有不同程度的衰減,但每千乏仍能輸出無(wú)功電流1安培以上(新電容器10千乏額定電流12.8安培)。
針對(duì)這一發(fā)現(xiàn),希拓技術(shù)人員同廠里電工一起研究了具體的安裝位置。為了安全和便于管理,將6只體積較大的油浸式電容器安裝在總柜上,作為集中補(bǔ)償,其他自愈式,分容量大小盡可能與電機(jī)匹配(每千瓦電機(jī)配0.6千乏電容器),分別作為分散補(bǔ)償和就地補(bǔ)償。
經(jīng)過(guò)兩天的安裝,第三天投入運(yùn)行,總電流下降280多安培,于是停掉了那臺(tái)160千伏安的變壓器,全廠共用一臺(tái)400千伏安變壓器,總電流也只有450安左右。加上停掉那臺(tái)變壓器的線損、銅損和鐵損,該廠每生產(chǎn)一小時(shí)就會(huì)節(jié)省電費(fèi)開(kāi)支100元左右。
以上案例只是希拓電氣眾多電容柜改造案例的一例,比較有代表性,需要強(qiáng)調(diào)的是電容柜改造不是重復(fù)照搬,而需要結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,根據(jù)設(shè)備運(yùn)行周期,檢測(cè)全工期設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),得到測(cè)量值,進(jìn)行原因分析,之后得出結(jié)論,才能為用戶提供更準(zhǔn)確,更有效的無(wú)功補(bǔ)償柜改造方案!